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    向技术创新、修旧利废要效益――海螺水泥有限公司挖潜降耗成效显著
  • 时间:2006-02-22
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  •     为提高企业运营质量,增加企业效益,宁波海螺水泥有限公司在积极抓好生产经营的同时,狠抓内部挖潜降耗。一方面强化基础管理工作,另一方面以降本增效为主线,从维修技术创新及修旧利废入手,积极制定全年大修、技改项目及修旧利废目标,对每一个技改、检修项目进行认真研讨,多渠道了解、探讨、学习吸收检修领域的新工艺、新技术、新材料,既确保生产所需,又节约资金。据统计,2005年企业共完成技改项目13项,节约资金450.74万元,修旧利废28项,节约资金46.48万元。其中仅关键设备辊压机辊子的维护保养、维修技术创新一项,就大大延长了辊压机工作寿命,大幅减少日常维护工作量,节约资金156万元。

        1#辊压机系KHD公司原装设备,在投用的6年半时间,辊子经过5次大修。母材损伤严重,堆焊维修工作量加大,可靠性差,辊子硬面及端面磨损严重,需进一步探索棱条形式及硬层硬度匹配最佳方式,以解决端面磨损问题。经广泛调研和技术经济比较后,企业就镶套工艺、材料、配合等关键技术与厂家多次磋商,制定端面硬层的技术规范和要求,采用硬面新材料,提出棱条的形式和各层的硬度匹配要求,确定采用镶套方法进行旧辊修复。修复后的镶套辊子于2005年3月初投入运行,至年底运行5761小时,端面、辊面完好,辊子运行平衡,辊压效果好,运行功率较小,且至少可运行到06年底,超出保证值100%。镶套辊子功能完全达到新辊功能,端面、辊面比新辊明显改进,并带来了可观的经济效益。

        公司2#磨系统建设时受场地条件限制,选粉机二次风管与主收尘器直联。为充分挖掘2#磨台产潜力,公司决定对二次风管进行重新布置,改收尘风管与选粉机一次风入口相连,既保证二次风管风量和磨内通风正常,又控制了各扬尘点扬尘,达到了一举双得效果,使2#磨全年台产提高了6吨/小时。仅节省粉磨电耗的直接经济效益就约为74万元;为减少电耗,又对3#、4#磨系统的4台除铁器进行运行控制,在满足除铁要求情况下减少开机时间,使原来与设备同步运行的除铁器改为每班开机2-3次,每次10~15秒,月开机时间不足1小时,按年运行时间6500小时计算,节约电费4.68万元;码头熟料输送与储存系统收尘器利用原收尘配件的改造,为企业节支4.1万元;原使用3个月就得更换的辊压机小侧板,采用修复、堆焊提高了抗磨能力,延长了其使用寿命,节省费用2.25万元;门机旧抓斗的修复共节约资金9万元;斗提机斗子的修补、风机风叶镶套修理、空压机二级阀片除锈抛光、交流接触的修复、鲁宾逊风机进风锥堆焊耐磨材料等,都为企业节约了大量资金,取得了可观的经济效益……

        技术创新是企业发展的动力,修旧利废是企业生存的保障。宁波海螺水泥公司在这方面的做法无疑会给其他企业以启发。

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